PERANCANGAN SISTEM KELISTRIKAN 80 MW PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERANCANGAN SISTEM KELISTRIKAN 80 MW PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE


Pengarang

Ahmad Habibi Nasution - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Fathurrahman - 198701052019031009 - Dosen Pembimbing I
Mahdi Syukri - 196812101998021001 - Dosen Pembimbing II
Rakhmad Syafutra Lubis - 196901051999031001 - Penguji
Ramdhan Halid Siregar - 196909201999031001 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2104105010030

Fakultas & Prodi

Fakultas Teknik / Teknik Elektro (S1) / PDDIKTI : 20201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Teknik (S1)., 2025

Bahasa

Indonesia

No Classification

621.382 32

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pemerintah Indonesia menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe untuk mengatasi perlambatan pembangunan di Aceh. Penelitian ini menganalisis optimasi sistem kelistrikan pada Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) yang terdiri dari enam perusahaan sebagai beban dengan total kebutuhan daya 80 MW. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja sistem kelistrikan melalui empat Skenario topologi operasi berbeda dengan mempertimbangkan nilai rugi-rugi daya, biaya investasi awal, dan analisis kelayakan ekonomi. Metode penelitian penelitian melibatkan simulasi aliran daya dengan menggunakan software ETAP 21.0.1. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis Kontingensi untuk mengidentifikasi dampak terburuk dari gangguan yang terjadi dan solusi mitigasinya. Hasil simulasi aliran daya menunjukkan Skenario 2 menunjukkan memiliki nilai efisiensi tertinggi pada rugi-rugi daya, sedangkan Skenario 1 memiliki nilai rugi-rugi daya paling tinggi. Kemudian berdasarkan perhitungan biaya investasi awal Skenario 1 memiliki biaya investasi awal paling ekonomis, dibandingkan Skenario 2 yang memiliki biaya investasi paling tinggi. Kemudian dilakukan analisis studi kelayakan terhadap biaya operasional jangka panjang dan ketahanan sistem menunjukkan Skenario 4 merupakan pilihan terbaik meskipun nilai rugi-rugi daya sebesar 5,663 MVA dengan biaya investasi cukup ekonomis sebesar Rp.735.718.733.404. Setelah evaluasi Kontingensi Skenaro 4 dilakukan lebih lanjut diketahui bahwa Kontingensi 5 memiliki dampak paling kritis dengan performance index sebesar 8,8055 akibat terjadinya overload pada salah satu saluran, yang dapat diatasi melalui pelepasan beban 8,102 MVA dan pemasangan capacitor bank. Temuan ini memberikan rekomendasi teknis dan ekonomi untuk perencanaan sistem kelistrikan yang andal dan efisien.

The Indonesian government created the Arun Lhokseumawe Special Economic Zone (SEZ) to overcome the slowdown in development in Aceh. This research analyzes the optimization of the electricity system in the Arun Lhokseumawe Special Economic Zone (SEZ) which consists of six companies as loads with a total power requirement of 80 MW. The purpose of this study is to evaluate the performance of the electricity system through four different operating topology scenarios by considering the value of power losses, initial investment costs, and economic feasibility analysis. The research method of the study involved power flow simulation using ETAP 21.0.1 software. It was then followed by conducting a Contingency analysis to identify the worst impacts of the disturbances that occurred and their mitigation solutions. The results of the power flow simulation show that Scenario 2 has the highest efficiency value in power losses, while Scenario 1 has the highest power loss value. Then based on the calculation of initial investment costs, Scenario 1 has the most economical initial investment costs, compared to Scenario 2 which has the highest investment costs. Then a feasibility study analysis of long-term operating costs and system resilience shows Scenario 4 is the best choice despite the value of power losses of 5.663 MVA with a fairly economical investment cost of Rp.735,718,733,404. After further evaluation of Contingency Scenario 4, it was found that Contingency 5 has the most critical impact with a performance index of 8.8055 due to an overload on one of the lines, which can be overcome through the release of 8.102 MVA load and installation of a capacitor bank. The findings provide technical and economic recommendations for reliable and efficient electricity system planning.

Citation



    SERVICES DESK